广西桂林漓江印刷厂的一台北人J2205型对开单面双色胶印机在印刷完一批定量为450g/m2的厚纸板后,紧接着印刷定量为80g/m2的单面铜版纸双色药品标签时,印品上出现了第2色印迹大范围(从印品叼口至规矩中线位置)纵向重影,下面浅印迹与深印迹的间距达1.5mm。另外,两边还无规律输纸不到位,严重影响产品质量。
针对上述情况,笔者将问题原因归纳为以下几点。
(1)在印制450g/m2厚纸板过程中,压印滚筒叼纸牙长时间在高负荷状态下工作,使部分叼纸牙小压簧疲劳,叼力下降,叼纸不稳。
(2)在承印材料由厚纸板改为薄纸后,各滚筒的压力调节、包衬测量、包覆操作不当。
(3)印厚纸板时压力过大,在连续印刷中,当滚筒工作面与空档面交换时产生较大冲击震动,导致相关部件松动损坏。
依照上述分析,笔者首先对压印滚筒叼纸牙进行检查,更换部分疲劳的小压簧,保证各叼纸牙张角到位、牙片长短一致、叼力一致。之后校正各滚筒壳体的间隙,重新计算、测量和安装包衬,确保各滚筒间压力正常。但开机试印后,重影现象有所减轻,未能彻底解决。
为此,我们把撬棒插入滚筒壳体空档往复摆动,对第2色组橡皮滚筒和印版滚筒的传动机构进行检查,发现印版滚筒存在较大纵向间隙。逐个拆卸印版的前后(上、下)微量调节打版机构支撑座,取下传动连板N73―20507,发现带动印版滚筒转动的传动小轴N73―20504与齿轮座N113―20521之间配合间隙较大。
将固定印版滚筒齿轮和安装传动小轴的齿轮座取下,发现固定传动小轴的两颗M6内六角螺钉中的一颗已折断,另一颗也松动,位移较大。为保证传动机构的可靠、稳定,在维修过程中,我们对齿轮座上安装传动小轴的固定孔进行测量,对安装部位实施喷镀、磨削:将传动小轴与齿轮座之间的配合改为紧配合;安装两颗M6螺钉时加涂防松胶。安装调校完毕,试机印刷,重影彻底消失,但两边无规律输纸不到位现象仍然存在。
对此,很可能是由于压印滚筒松动,在转动中产生纵向位移所致。对照压印滚筒及其相关传动机构装配图,卸掉递纸凸轮N73―20106,发现定位销和紧固螺钉严重松动,拧紧后将机器各部件重新安装,开机印刷重影及两边无规律输纸不到位均彻底消除。
[时间:2009-11-26 来源:慧聪印刷网]