很多印刷公司已取得ISO 9000证书,目的不外乎证明其品质管理已达认可标准,及藉此作迈进 「全面优质管理TQM」的第一步。其他如「五常法」、「6 Sigma]、「品质圈」等亦是朝著TQM 的理会进发。
很多人都认同ISO 9000确实帮他们改善了产品质素,并订立了产品标准指引。一系列工作文件、监察 书等,今日常生产运作,达到指定水平。可是ISO只可维持已定的质量水平,并不能令公司不断改 进,并达到「全面优质管理(TQM)」的目标。当然,笔者曾经介绍过6 Sigma等方法都能达到TQM的目 标,但所谓知易行难,而且另外再花大量资源开发,以印刷行业的人力和财力而论,是否负檐得来, 也成疑问。
事实上,ISO文件的「生产日报表」为我们提供很多有用资料,作为分析及改善产品之用。以往,我 们多会收集「生产日报表」的数据,制成不同的饼形统计图(Pie Chart),算作交代。内容不外乎:境 机xx小时(占xx%),等物料xx小时(占xx%),维修xx小时(占xx%)等。这些图表对分析及解决问题,起 不了很大作用。面对这些报表,有捉到鹿不懂脱角之感。本文的目的,就是利用「生产日报表」的资 料,以SPC(Statistical Process Control)方法,分析及解决问题。所谓SPC,指利用统计原理找出问 题。其中Excel已有这些现成的软件,我们可利用它写程式,建立自己的分析工具。
利用「生产日报表」改善印刷房机器的品质管理
i)印刷机的表现
在ISO要求下,每台印刷机都必须填写近似以下内容的「生产日报表」。如果将其中一台印刷机整个月的停机时间制成图表,我们很容易发现各种问题,然后对症下药。
机器编号 :_________________ 日期: 当值控制员:_________________ | ||||||||||
时间 | 工作编号 | 名称 | 数量 | 颜色 | 用纸及克数 | 实际印量 | 损耗 | 注 | 停机时间 | 技术员 |
9:00 | 11111 | Harry Potter PP1-32 side 1 | 5000 | 4C | 80gsm W/F | 5300 | 50 | | ||
10:30 | 11111 | Harry Potter PP1-32 side2 | 5000 | 4C | 80gsm W/F | 5300 | 50 | 除纸尘20分种 | 20分钟 | |
11:15 | 11111 | Harry Potter PP1-32 cover | 5000 | 4C+1P 换MS油墨 | 120gsm Glossy art | 5300 | 80 | 修理墨辘 | 45分钟 | AAA |
2:45 | 22222 | Barbie | 8000 | 4C+换光油 | 260gsm Greyback | 8300 | 60 | 换水辘 | 30分钟 | |
6:00 | 33333 | Harry Potter PP33-64 side 1 | 5000 | 4C 换油墨 | 80gsm W/F | 5300 | 50 | 等待物料 | 30分钟 | |
1-10月 | 2-10月 | 3-10月 | 4-10月 | 5-10月 | 6-10月 | 7-10月 | 8-10月 | 9-10月 | 10-10月 | 11-10月 | 12-10月 | 13-10月 | 14-10月 | 15-10月 | |
换墨 | 0 | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
除纸尘 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
换墨辘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漏油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
套印不良 | 90 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 90 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 |
换水辘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
压力问题 | 90 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 90 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 90 |
等纸 | 90 | 20 | 30 | 50 | 30 | 20 | 60 | 90 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 60 | 50 |
等印版 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 60 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 40 | 90 | 15 |
等客户对稿 | 0 | 240 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||
16-10月 | 17-10月 | 18-10月 | 19-10月 | 20-10月 | 21-10月 | 22-10月 | 23-10月 | 24-10月 | 25-10月 | 26-10月 | 27-10月 | 28-10月 | 29-10月 | 30-10月 | |
换墨 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
除纸尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
换墨辘 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漏油 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
套印不良 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 90 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 90 | 20 |
换水辘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
压力问题 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 90 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 90 | 20 |
等纸 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 60 | 90 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | 90 | 20 |
等印版 | 20 | 25 | 10 | 10 | 30 | 60 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 30 | 90 | 15 | 10 |
等客户对稿 | 0 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月 | 2-10月 | 3-10月 | 4-10月 | 5-10月 | 6-10月 | 7-10月 | 8-10月 | 9-10月 | 10-10月 | 11-10月 | 12-10月 | 13-10月 | 14-10月 | 15-10月 | |
机器A | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机器B | 0 | 0 | 150 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 0 |
机器C | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机器D | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
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16-10月 | 17-10月 | 18-10月 | 19-20月 | 20-10月 | 21-10月 | 22-10月 | 23-10月 | 24-10月 | 25-10月 | 26-10月 | 27-10月 | 28-10月 | 29-10月 | 30-10月 | |
机器A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机器B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机器C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机器D | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
-概括而论,机器A与C都能够达到要求。可是,机器A每次要花四个小时更换。相反,机器
C每次只花两个小时。经过考证,原来机器C操作员每次都协助维修同事更换水辘套,所以时间亦
节省不少。由此证明,机器C员工在工作上有责任心和团队精神。
-从图表中发现,机器D在本月共换了六次水辘套,超出其他机器三倍。究其原因,原来操
作人员技术并未达水平,引致机器损坏,并常需更换水辘套。
-对机器B来说,本月已有三次由于水辘事故引致的停机,而每次都花上三天时间。经过考
证,并非操作员技术水平不足,而是机器B的水辘系统发生问题,而且并未完全维修适当。
-综合而言,各机器的停机原因皆可利用以上方法测试和分析。
-以上方法除了监察操作、维修人员和机器性能的水平外,亦可监察零件的可靠性和耐用性。
利用「生产日报表」改善印刷房的生产交率
利用第二节的生产日报表资料,我们可以算出其效率,其效率结果同时亦可和其他机器作比
较。
有人会怀疑在印刷房有不同型号机器,Roland 9O0必定比蓝壳效率高,而换版次数,如长版
比短版效率高,所以很难作客观的评价。可是,如果我们给每部机器一个指标,通过以下方法,
便不难作出客观生产效率评价。再把所有效率作综合分析,便可得出结论。
从以上报表得知,二号机更在1月1日印了29,500张,总共换了五次版,其中三次要转墨。此
外,生产报表亦记录了两小时的坏机时间。
-如果我们的指标是每小时印8,000张,每小时有3,6O0秒来说:3,600秒/8,000张=0.45秒
/张,也就是说,根据指标,必须0.45秒印一张。
-假定容许换墨时间指标为1.5小时(包括换版),换版的指标为半小时。「生产报表」三次换
墨和两次换版。所以,所有换版、换墨共花了5.5小时〔(1.5小时×3次换墨)+0.5小时×2次换版)
=5.5小时〕。另一方面,在-更12小时里,其中55小时是非生产性的换版转墨,只有6.5小时是正常生产。(下期续…)
[时间:2002-06-20 作者:Francis To 来源:印艺学会月刊]