②收纸传动失稳
A、同上例原因⑤
B、印迹实地面积较大,墨层粘厚,导致印张剥离橡皮滚筒时所需的力较大.纸尾尚在印刷时,压印滚筒已将纸交给了收纸排咬牙,因收纸与滚筒咬牙的运动不可能完全同步,特别是在收纸咬牙排离开链轮作直线轨迹运动时,速度显著降低了,而使印张并非紧紧包绕于压印滚筒上,而是印纸必须贴附在胶皮滚筒上,印刷完毕,未干的印迹对着收纸托杆,又因没有在压印滚筒咬牙咬住纸张的情况下,很容易使印张尾部蹭脏、重影、起皱、卷胶(印张在油墨粘附力作用下卷在高速转动着的橡皮滚筒上,据推算在宽700mm的印张上最大粘附力可达70kg),或尾部套印不准;而产生这种故障的原因用户很难排除,究其根本原因,是机器结构设计不合理,滚筒排列不当(仅仅从套印工艺一方面而言);
③滚筒包衬不良,印刷压力不当;
④橡皮布未张紧或被拉斜;
排除:
①A、检修左右固定导轨,修补磨损面,特别是导轨上、下止点处磨损最严重,采用电刷镀法现场操作,再研磨,方便快捷,省工省料;
B、更换滚针轴承,规格12X15X10,若购不到,可加工滚轮代用,外圆淬火HRc40-45;
C、测绘加工扇形齿轮,或更换备件;
D、若廖8锥销刚断不久即被发现,轴还未磨损,则只须取出断销,重新打入新销定位即可;若发现时,轴已磨损,则只须电刷镀补轴,铰孔,即可收事半功倍之效,避免麻烦的拆卸、安装之劳,若轴承失效可用国产20轴承代用;
②A、同上例方法⑤
B、减薄墨层,降低粘度,提高纸张适印性,或从工艺和生产安排上考虑它,总之,这一切都为设法减少印张脱离橡皮滚筒的剥离力;
C、治本之策是改进印刷机的结构设计,尽量使收纸牙咬纸时,仅有一小部分纸尾仍处于印刷中,且在收纸咬牙直线运动前必须完成压印,一种三滚筒等径胶印机即符合此条件.当然,大规模改进设计只对印机制造厂才有意义,何况K系列机是海德堡公司早期产品,是由凸版向胶版转化时的过渡产品,结构所限,不得已而为之。
③根据工艺要求和具体情况,适当调整印刷压力、滚筒包衬;
④松开橡皮布、铺平衬垫、均匀拉紧。
故障4:收纸牙排被扭弯或碰断
原因:
①托纸辊上弹簧失效、托杆甩落打弯或打断收纸排;
②链条过松,收纸牙排振动过大,与其它零件相撞,或链条疲劳折断;
③将收纸牙排连接链条的固定轴销折断;
排除:
①更换弹簧,校直或更换收纸牙排,也可测绘加工;
②调整链轮中心距,拉紧链条,以在导轨上能提起30mm高为度,若链条严重磨损可更换;
③更换轴销,可测绘加工。
注意:此故障最常见,要经常查看托杆簧、轴销和链条,早发现问题,防患于未然。
故障5:收纸排叼牙咬口两边不等
原因:收纸排座与滚筒不平行
排除:松开收纸排座与链板间连接螺钉,咬口大的一边收纸排座后移,反之前移,使与滚筒平行,
随后上紧螺钉,咬口以4~6mm为宜。
故障6:气泵剧烈振动,且带有周期性
原因:气泵内活塞端面螺母松动,退出后撞到气泵内壁缸盖。
排除:拆开气泵,将螺母旋紧即可。
故障7:收纸不齐
原因:
①侧齐纸工作不正常;
②放纸开牙凸轮位置调整不当;
③湿度小,纸张静电严重,或纸张太薄;
排除:
①A、调整或更换凸轮从动杆连接的弹簧,使平纸轴能正常传动;
B、检查摆杆滚子和侧挡板上的滚子接触情况,适当调整;
②根据印刷速度,纸张克重等因素,适当调整凸轮位置(收纸排放纸凸轮)。
[时间:2007-10-26 作者:佚名 来源:归鹏印刷设备]