乐凯华光
今年以来,乐凯华光加大节能技措技改力度,依靠节能降成本,依靠技术进步增加效益,收到良好效果。
胶印版材事业部数码工艺车间7号线、8号线为解决冬季生产产生显影后静电白点等问题,原来输出段采用蒸汽加湿方法来解决这一问题,造成蒸汽消耗增加。今年1月份,乐凯华光改变输出段加湿方法,由蒸汽加湿改为超声波加湿,此举,每天可节约蒸汽6吨,冬季三个月可节约蒸汽540吨,以园区燃气锅炉蒸汽成本每吨260元计算,可节约成本14余万元。
胶印版材事业部数码工艺车间8号线原来冷却水控制依靠人工手动,造成用冷量大、控制不精确等问题。今年3月份,乐凯华光实行氧化段可控硅冷却控制改造,由手动调节改为调节阀自动控制,仅此一项,节约冷水量超过20%,年节约冷水约6000吨,价值3万元。
胶印版材事业部工艺车间2号生产线进行水洗喷啉改造,优化水洗管线和喷嘴,此举节约用水2%,每年可节约用水2000余吨。
动力部对4号5号空压机进行改造,淘汰2台高耗能活塞式空压机,更换一台水磁全变频螺杆空压机,可节电15%,每月节电达12000度。动力部对2号冷却泵进行改造,加装一台90KW变频温控装置,实现温控调节,改造后冷却泵功率随着制冷机负荷变化而改变,大幅降低运行功率,月节电30000度。
园区动力部对冷却塔5号6号风机控制系统进行变频改造,改造后风机控制系统随着温度变化由变频器控制风机,节电效果达25%,年节约价值24000万元。
[时间:2017-04-12 来源:乐凯华光]